今年以来,低油价让石化企业一直在“寒冬期”中谋求逆势突围,河南油田采油一厂集输大队为了节约外部劳务支出,全面停运原6支外包队伍的业务,自行承担相应的工作,例如各站清罐、清分离器、清池、污泥转运、调剖、回注等。该大队充分调动班组职工积极性,向低成本运行要效益。

一天上午,该大队安棚转油站遇到了一个比较难干的活儿——事故罐清淤工作。这座罐比较老,内置盘管不像别的罐那样排在四周,全铺设在脚下,污泥需要从盘管间隙中一锨锨地往外掏。

该班组负责面广,机泵设备较多,岗位人员比较分散,班组成员一边检修机泵,一边抽出时间集中力量来清罐。几天下来,忙里忙外却不出活儿,这座罐几乎成了大家的一块心病。

在周一班组例会上,安棚转油站汇报了当前工作中遇到的实际困难后,输油班主动请缨,次日调派出16名班组骨干,分成两个清罐班组,配合该站整整鏖战了6天时间,共清出污泥500袋。“寒冬期”,各班组充分发扬企鹅精神抱团取暖,从清沉降罐到清分离器,有活儿一块干,硬骨头大家啃,集团作战攻难关。

该大队污泥固化班的10名班员,是从各个班组中抽调组成的。每次做污泥池清理工作时,污泥泵靠人力搬运,当泵无法转运时,必须下到6米深的池底手动清理装袋。这项工作耗费大量的人力物力,班员们体力透支,成天累得腰酸背疼。

困难摆在面前,该大队抱着“不但要干下来,还要想方设法提高效率”的态度,专门成立技术攻关小组。他们利用加热循环原理,自制污泥池自动清理装置,实现机械升降污泥泵。同时在污泥泵周围设计支撑架,向外向内分别铺设带压污水喷头管线,使其喷射出涡流效果,实现泵转运池底污泥。

新装置投用后,只需1至2名班员就可以高效清池。从前池内靠大量的水稀释抽泥,拉运时泥少水多,每月租车费用高达29.8万元。现在拉运时泥多水少,清池效率显著,按每天拉两车计算,费用仅需480元,该装置已在全大队推广应用。(高志刚)

清淤阵地上的集结号

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